对该系统,他们经过几次改进,并逐渐得以完善。现将所采用的措施介绍如下:
(1)对气源的改进经过仔细的分析,首先取消了空压机,直接从厂空压站引用压缩空气。由于空压站的压缩空气气量与压力都较稳定(通常为左右),气动干油泵的开停用一只电磁换向阀来控制。电磁换向阀的通断是由时间断电器来控制的。当电磁换向阀处于连通状态,气动干油泵中的空气压力为;电磁阀处于切断状态时,压力为0。如此改进后,省掉了一台空压机,又使油泵工作稳定,事实证明,故障明显减少。
(2)改变油泵型号由于气动干油泵结构上有一明显缺点:橡胶密封圈多,易磨损和老化。随着使用时间的延长,气动活塞,橡胶密封圈,进排油口等零件磨损较大,技术性能降低,特别是出油压力降低,难以满足大齿圈的润滑要求。
于是他们选用了DDB型柱塞干油泵替代了气动干油泵。此泵易损件少,运行可靠性高。更换后出油压力能够完全满足齿圈润滑需要。
(3)增加集油罐和引用压缩空气由于DDB型柱塞干油泵供给的油脂只是一滴滴地滴到齿尖上,因此不能实现所注油脂的雾化而均匀润滑齿轮工作面。为了解决这个难题,就在柱塞泵出口管上,增设一个集油罐,并加装一根压缩空气的加压管。
当柱塞泵运行一段时间以后,集油罐内的油脂基本储满。通过时间继电器与电磁换向阀控制的压缩空气喷吹3~5s,集油罐中的油脂被加压喷吹,雾化后均匀地落到两齿轮的啮合面上,从而极大地改善了润滑效果。同时合理调整了柱塞泵的运行时间,以实现间隙供油。使油脂的消耗量明显下降。
(4)加装迷宫密封盘,安装特制接油箱在柱塞泵工作过程中,由于所用油脂较稀,液压泵上部储油桶内的油脂不断挤入下部传动部位,并挤入与之相连的电动机定子与转子之间,因此,运行不到一个月就导致电动机烧坏。同时总有一定数量的油脂漏出,并流入接油盘。岗位上操作人员稍不慎就会造成接油盘中油脂流到地面,既浪费油脂又污染环境。接油盘中的油脂由于与粉尘、水混合所以不能再利用。
为了解决上述问题,对柱塞泵的结构作出了分析,采取在柱塞泵轮轴下方加装迷宫密封盘的措施,有效地减少了油脂外泄。对泄出的少量油脂,特制了一只接油箱,设有活动式门盖,门盖上钻一小孔,小孔对准泵的疏油孔并安装在泵的底部,以便使液压泵疏油孔中的油脂全部流入接油箱。定期拉开门盖,将所积油脂重新再利用,进一步节省了油脂。降噪音润滑脂/脚轮润滑脂 方向盘和悬吊系统润滑脂 中低粘度阻尼脂 更多产品请看山东长鸣化工有限公司网站。