机床护罩
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上海通实0630/0640数控车床XYZ三轴钣金防护罩
更新时间:2020-06-04 18:33 免费会员
河北中勋机械制造有限公司
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数控机床自诊断功能能帮助技术人员判断故障方向,但也不尽然。在进行故障诊断时,有时需要发散性思维,尽可能从整体上考虑故障原因,不能漏掉任何一个可疑因素。大型机床控制系统复杂(尤其是电气部分),容易受到信号干扰,如电磁波干扰、供电线路干扰、信号传输干扰,应采取有效措施尽量避免。(4)改进措施。为供电线路干扰(主要是强电部分),电源端安装交流稳压器、电源滤波器和带屏蔽层的隔离变压器,且数控机床远离具有中高频电源的设备。为机床控制中的信号线路干扰(主要是弱电部分),应保接地良好和采用电磁屏蔽、静电屏蔽技术等措施,且动力线和信号线分开走线。

2.3某大型五轴数控龙门铣床电主轴松紧故障

1)故障现象。该五轴数控龙门铣床采用SIEMENS840D数控系统,在给电主轴装时,机械上有紧动作,实际上具已经安装到主轴并夹紧,但紧到位信号灯不亮,进而造成主轴缺少使能,造成机床不能正常运行。(2)故障分析及解决方案。在分析具体故障原因之前,须清楚电主轴松紧基本原理。该机床采用双回转摆动铣头,通过力矩电机驱动实现AC旋转轴运动,A轴摆动体内安装电主轴,电主轴松紧动作主要是由流量计、K11控制模块和机床PLC配合完成的,三者信号传递关系见图4。当主轴松或紧时,PLC输出开关量信号给K11模块来控制松紧电磁阀动作,流量计能够检测出液压管路中流过油液的流量,并将其转化为数字脉冲信号输送给K11模块,再由K11模块把数字脉冲信号转化为对应松到位、紧到位和无夹紧三个具位置的开关量信号输送给PLCPLC接收到具体信号后才能完成整套松紧动作。由以上电主轴松紧控制原理知,电主轴松紧是否到位是由流量计检测的,这不同于传统的位置检测。紧到位信号灯不亮的主要原因可能是:流量计没有检测到足够的液压流量;流量计已经将足够的脉冲信号传递给K11模块,但K11模块内部参数设置有误。液压管路中进入空气,影响流量计检测信号。为进一步诊断故障,采取以下措施:主轴松紧由单独的液压站来驱动,先检查液压站中油量是否充足,保油量满足需求;利用专用排气工具保管路中空气排尽。再次进行松紧测试,故障复现。由排除法知,故障原因有可能是K11模块(见图5)参数设置问题,以下将进行参数优化。借助“K11-controller”软件监控K11模块状态,图6是软件与机床K11模块正常连接后状态,查看CLAMP→Short[Pulses]Long[Pulses]中数据依次为262304,分别代表有夹紧状态的上、下限值,如果测试的数据不在上、下限值范围内,则出现信号输出异常。首行10有夹紧测试,测试数据见图7,结果均为short(即:信号异常)。数据分析可得出以下结论:Short[Pulses]Long[Pulses]这两个参数设置有误,导致紧状态信号输出有误,需要进一步优化。记录有加紧状态的大值A1和小值A2,可设置Short:A2-10Long:A1+10(如果数据变化幅度较大,可设置A1/A2±20),即Short设置为243Long设置为266。优化完成后,再进行10次测试,结果全部成功(图8),且每次紧后,紧到位信号灯均正常亮,故障排除。(3)小结。在使用“K11-controller”软件优化参数时,每次输入数值后,均需要点击“F4SEND”软键,这时输入的数据才能被传入K11模块中,切记全部设置完成后要点击“F5:SAVE”软键,保存好数据。对于主轴松紧这类故障,一般分为无动作且信号状态异常有动作但信号状态异常两类,前者重点排查机械方面(液压控制阀、油量是否充足以及执行元件等),后者主要检查电气方面(信号传感器、PLC程序以及相关参数设置等)。(4)改进措施。定期优化K11模块参数,以免由参数问题造成其他故障。及时向液压站中加液压油(油的牌号要严格按照说明书要求选用,不得擅自更换),避免空气进入,影响流量计正常检测。

3大型数控机床故障诊断一般思路总结

首先,由于大型机床故障原因多而杂,将故障原因大致分类,根据工作经验按照可能性大小依次排列。其次,在排除每类原因时要充分使用一些诊断方法,一般包括互换法、排除法、PMC(PLC)在线诊断法、软件测试法等。

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